使用碱性镀锌光亮剂时,杆件出现毛刺是什么原因?

来源:【比格莱无线】 发布日期:2023-04-14 分享 加入收藏 关注:185

我们在使用碱性镀锌光亮剂进行生产的时候,如果杆件出现毛刺的话,会是什么原因造成的呢?本期文章我们通过一个案例来解析一下。

关于故障现象

某公司的电镀车间是做汽车零配件电镀的,在使用碱性镀锌光亮剂某杆件进行施镀的过程中,他们发现施镀后的杆件,其两头部位出现了明显毛刺故障,通过统计,工件镀层出现故障的比例达98%

关于故障原因分析

电镀车间出现故障后,立即上报给技术部门,于是技术部门派出工程师前往现场调查排除。

碱性镀锌添加剂BZ-518.jpg

工程师经过调查后,发现这批杆件在施镀之前,其基体已经有毛刺于是对该批次没有电镀的工件进行检查并没有发现基体有明显毛刺。

那么,会不会是镀液中锌阳极溶解时带入了固体杂质呢?挂镀锌自动线镀液中的锌离子采用在溶锌槽中溶解 0#锌锭获得在镀锌槽配以不溶性碳素钢阳极,溶解的锌离子经过滤机过滤后用泵打到镀锌槽。

生产过程中并非通过电解锌获得锌离子,另外,同一时间段内电镀的其他零件也无毛刺现象,由此工程师排除了锌阳极溶解时带入了固体杂质。

工程师经过跟现场操作人员的讨论,分析会不会是镀锌过程中电流过大,造成高电流密度区有烧焦。但是,这种工件已经批量生产过,以前没有发现毛刺现象,据此判定不是镀锌电流过大造成的。

如果上述原因都不是的话,那么还有一种可能性,那就是这种杆件基体有磁性。工程师随机取下一根镀后表面有毛刺的杆件,然后拿出一根挖耳勺,将它靠近杆件有毛刺的部位,这时可以发现挖耳勺明显向有刺的部位靠近。这样的话,则可以说明该杆件镀后表面有手刺的主要原因是该件在机械加工过程中使基体带有性。众所周知,在电镀过程中磁场会影响电场,最终导致镀后有明显的毛刺现象。

关于解决措施

工程师在找到原因之后,于是安排操作人员将该批次杆件用消磁器进行去磁,然后再次电镀,这次镀出来的产品,毛刺现象消失了。

结语

在使用碱性镀锌光亮剂进行生产的时候,镀前基体的表面状态会直接决定镀后产品的质量,因此我们需要加强镀前检验,确保合格后才能进行电镀。当然选择一款合适的碱性镀锌光亮剂也是必要的,比格莱的BZ-518是无氰碱锌工艺,出光快,均镀和深镀能力都是很好的,而且高电流密度区不会出现烧焦,能够避免碱锌生产出现不必要的电镀故障,提高产品的合格率。

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