来源:【比格莱无线】 发布日期:2023-04-14 加入收藏 关注:185
我们在使用碱性镀锌光亮剂进行生产的时候,如果杆件出现毛刺的话,会是什么原因造成的呢?本期文章我们通过一个案例来解析一下。
关于故障现象
某公司的电镀车间是做汽车零配件电镀的,在使用碱性镀锌光亮剂对某杆件进行施镀的过程中,他们发现施镀后的杆件,其两头部位出现了明显的毛刺故障,通过统计,工件镀层出现故障的比例达到98%。
关于故障原因分析
电镀车间出现故障后,立即上报给技术部门,于是技术部门派出工程师前往现场调查排除。
工程师经过调查后,发现这批杆件在施镀之前,其基体上已经是有毛刺的。于是对该批次没有电镀的工件进行检查,并没有发现基体有明显毛刺。
那么,会不会是镀液中锌阳极溶解时带入了固体杂质呢?挂镀锌自动线镀液中的锌离子采用在溶锌槽中溶解 0#锌锭获得,在镀锌槽配以不溶性碳素钢阳极,溶解的锌离子经过滤机过滤后用泵打到镀锌槽。
在生产过程中并非通过电解锌获得锌离子,另外,同一时间段内电镀的其他零件也无毛刺现象,由此工程师排除了锌阳极溶解时带入了固体杂质。
工程师经过跟现场操作人员的讨论,分析会不会是镀锌过程中电流过大,造成高电流密度区有烧焦。但是,这种工件已经批量生产过,以前没有发现毛刺现象,据此判定不是镀锌电流过大造成的。
如果上述原因都不是的话,那么还有一种可能性,那就是这种杆件基体有磁性。工程师随机取下一根镀后表面有毛刺的杆件,然后拿出一根挖耳勺,将它靠近杆件有毛刺的部位,这时可以发现挖耳勺明显向有毛刺的部位靠近。这样的话,则可以说明该杆件镀后表面有手刺的主要原因是:该件在机械加工过程中使基体带有磁性。众所周知,在电镀过程中磁场会影响电场,最终导致镀后有明显的毛刺现象。
关于解决措施
工程师在找到原因之后,于是安排操作人员将该批次杆件用消磁器进行去磁,然后再次电镀,这次镀出来的产品,毛刺现象消失了。
结语
在使用碱性镀锌光亮剂进行生产的时候,镀前基体的表面状态会直接决定镀后产品的质量,因此我们需要加强镀前检验,确保合格后才能进行电镀。当然选择一款合适的碱性镀锌光亮剂也是必要的,比格莱的BZ-518是无氰碱锌工艺,出光快,均镀和深镀能力都是很好的,而且高电流密度区不会出现烧焦,能够避免碱锌生产出现不必要的电镀故障,提高产品的合格率。